3. Solution proposée
Les résultats de l'essai pilote et de l'expérience du bureau d'ingénieurs avec les eaux usées issues de l'industrie de transformation du lait permirent de démarrer la mise en œuvre du nouveau concept d'évacuation des eaux. L'espace disponible extrêmement réduit de la laiterie Jäger, ainsi que les exigences de rejet définies avec la commune furent tout particulièrement prises en compte.
La priorité n'était pas de renoncer complètement à une évacuation dans les canalisations et de traiter entièrement indépendamment les eaux usées, mais d'élaborer un concept global en accord avec la commune et en tenant compte des exigences de l'installation d'épuration communale. L'idée était de se limiter au traitement complet des eaux usées susmentionnées issues des condensats d'évaporation et des perméats de lactosérum et de les évacuer directement, pendant que le reste des eaux usées de la production seraient en revanche soumis à un prétraitement physico-chimique avant d'être évacué dans le réseau de canalisations publiques.
Ce concept présente l'avantage de traiter la totalité des eaux usées particulièrement riches en azote sur le site de l'entreprise, tout en continuant à évacuer les eaux usées de production nécessaires au taux de remplissage de l'installation d'épuration. En outre, il est possible en cas d'urgence d'évacuer la totalité des eaux usées dans le réseau de canalisation.
4. Concept global et mise en œuvre
La laiterie Jäger GmbH produit deux types d'eaux usées différentes pour lesquels différents concepts de traitement ont été prévus. Il s'agit d'une part d'eaux usées de production typiques et classiques issues de la fabrication du fromage, riches en graisses, substances solides et DCO, qui sont d'abord collectées dans un conteneur de 165 m³. Un agitateur installé garantit un mélange et une homogénéisation très efficaces et ainsi, une charge homogène sur l'installation d'épuration en aval. Elle est dotée d'une flottation par baisse de pression HDF S 20 de HUBER. La flottation en amont est le traitement des eaux usées avec floculateur à tubes, dosage associé et introduction d'agents de précipitation, de floculants, ainsi que d'acide, de solution alcaline et d'agent antimousse selon la qualité des eaux usées. Le mélange d'eaux usées / de boues ainsi traité est mélangé dans la flottation avec le retour des eaux claires saturées d'air et à faible tension superficielle ; les fines bulles d'air générées et les substances solides se dirigent vers le haut et ainsi, forment un tapis de boues pré-concentré à la surface du réservoir. Les eaux usées quasiment exemptes de substances solides s'écoulent dans l'évacuation par les déflecteurs. Le tapis de boues est extrait à l'aide d'un système de raclage de surface et déversé dans l'évacuation des boues de la flottation. Les boues flottantes sont évacuées dans le réservoir des boues humides.
Le second flux d'eaux usées provient de la condensation des vapeurs de séchage ainsi que de l'épaississement et de la concentration du lactosérum (les perméats de lactosérum). Ces eaux usées sont relativement pauvres en substances solides et en DCO, mais leur teneur en azote est proportionnellement relativement élevée. Cet azote, mais également la DCO contenue, est traité par une technologie membranaire à deux voies, et le lactosérum résiduel est évacué pour une dénitrification efficace et en raison de la faible teneur en DCO. Une quantité maximale de 80 m³/h d'eaux usées épurées est évacuée et déversée dans un petit collecteur à l'aide de deux filtrations membranaires VRM® 30/18 RF de HUBER. Pour réduire la formation de dépôts des membranes UF, ils sont régulièrement éliminés par rinçage inverse de la seconde voie avec le perméat, de temps en temps à l'aide de produits de nettoyage.
L'excédent de boues est éliminé de la biologie et évacué vers l'épaississement mécanique des boues. Pour ce faire, les boues sont déplacées avec le polymère, transmises à l'épaississeur à disques S-DISC de HUBER, puis y sont épaissies gravitairement et stockées dans un réservoir de boues humides pour un prélèvement régulier.
Pour des raisons d'encombrement, l'ensemble de l'installation est entièrement souterrain et complètement verrouillé. Un parking pour les employés a été édifié sur le toit d'une partie de l'installation. Tout l'air extrait est évacué par un biofiltre afin de limiter au minimum les odeurs désagréables pour les voisins.
La laiterie Jäger a réalisé et automatisé l'ensemble de la technique de commande et le système de contrôle de processus de manière autonome selon ses propres standards. Pour une régulation optimale des ajouts de produits chimiques dans la flottation par baisse de pression, une commande de dosage de produits chimiques en fonction de la turbidité a été installée. La consommation de produits chimiques – contrairement à une régulation pure du volume – doit être ajustée au besoin en fonction de la situation d'admission réelle.
En biologie, une sonde combinée ammonium / nitrate est utilisée afin de commander de manière optimale les temps de nitrification et de dénitrification. En raison des fortes fluctuations de la composition de l'admission, les phases sont régulées au besoin.
L'ensemble de la technique d'installation a été mise en service à l'automne 2017, et, après une marche d'introduction et d'optimisation, l'installation est à présent en service depuis mi-2018.